时间:2017-03-04 11:29
2.1改造后排放目标:
(1)氮氧化物质量浓度:NOx
(2)硫氧化物质量浓度:SO2
(3)固体烟尘质量浓度:SD
2.2具体改造措施
(1)降低氮氧化物排放质量浓度的改造措施:改造炉内氮氧化物燃烧器,确保锅炉出口NOx 质量浓度全工况小于350mg/Nm3 ;改造炉外脱硝选择性催化还原技术,确保烟囱出口氮氧化物排放质量浓度小于50mg/Nm3;改造空气预热器,满足抗堵塞、抗腐蚀的要求,并削弱SCR 脱硝改造对下游空气预热器的影响。
(2)降低SO2排放质量浓度的改造措施:对烟气系统和吸收系统进行改造,将SO2 排放质量浓度控制在35mg/Nm3以下,同时将脱硫效率由原来的95%提高到98%以上;引风机和增风机合一改造,满足机组风烟系统以及脱硫、脱硝系统的出力要求。
(3)降低烟尘排放质量浓度的改造措施:电场除尘+布袋除尘改造,确保烟囱出口烟尘排放质量浓度在5mg/Nm3以下。
3.存在问题及改造方案
3.1 脱硝系统
#1、#2机组的SCR脱硝系统出现的主要问题如下:
(1)脱硝系统出口NOx含量偏高,环保指标不达标。
(2)SCR出口与烟囱排烟出口NOx偏差大。
(3)脱硝氨站的设计出力不能满足特殊工况下低NOx排放要求,影响机组脱硝效率。
(4)脱硝系统积灰严重,催化剂大面积磨损,大大降低了脱销效率。
(5)由于脱硝系统的引起空气预热器腐蚀、积灰严重。
针对脱销系统出现的以上问题,解决方案如下:
(1)优化燃烧调整:正常运行中在保证燃烧的前提下适当降低氧量运行,保持整个系统的低氧状况。精准控制风煤比例,调整制粉系统风量,在满足要求的情况下尽量降低一次风量,同时适当调整燃尽风,保证控制燃烧末端风量。
改进氨喷射系统及导流板:
调整喷嘴的喷氨量,使氨量与对应的NOx浓度相匹配。通过流体模型试验,重新对烟道导流板、氨喷射系统静态混合器、催化剂层上部整流板进行优化设计,并对导流板、整流板进行更换,使烟气分布的均匀性偏差在合理范围内,以提高脱销效率。
通过以上调整控制脱硝系统的入口NOx含量在350mg/Nm3以下。
(2) 系统运行发现SCR出口NOx平均值与烟囱出口排烟NOx偏差较大