单铁口高炉储铁式出铁沟 安阳振龙冶金

名称:单铁口高炉储铁式出铁沟 安阳振龙冶金

供应商:安阳振龙冶金材料有限公司

价格:面议

最小起订量:1/吨

地址:安阳县水冶镇大白公路井家庄段

手机:13937290662

联系人:宋经理 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:59177563

更新时间:2021-03-30

发布者IP:123.53.8.182

详细说明

  单铁口高炉储铁式出铁沟:

  技术简介

  目前我国容积1000m3以下的中小高炉,一般设计为单个出铁口,正常的出铁间隔为1小时左右。采用普通捣打料捣打铁沟内衬,随着生产节奏的加快,高炉出铁次数、出铁量不断增加,传统式的出铁沟越来越显露出不能适应生产需要的缺点,主要表现为:

  1、寿命短,更换频繁。因为捣打成型,一股只是沟底表面一层相对密实,而表层以下及沟帮部位都很疏松,不耐冲刷。

  2、由于更换频繁、时间长,严重影响高炉正点出铁,造成高炉憋风,甚至悬料,严重影响高炉顺行。

  3、铁沟料用量大,成本高。据统计一座450m3高炉,使用传统捣打料,一年用量大约在600-700吨,而使用新兴浇注料后,一年的用量约为300-400吨,每年可节约费用50万元左右。

  4、炉前劳动强度大,污染严重。由于寿命短,铁沟使用几天就需要重新捣打,有时需要一天一打,工人劳动强度很大。

  我公司一直致力于中小高炉铁沟料的开发研制工作,寻求中小高炉长寿铁沟的办法。针对上述存在的突出问题,我公司与北京钢铁研究院金耐公司合作,借鉴容积在1000m3以上高炉出铁沟的优点,开 发出适用于450m3级左右的中小高炉用储铁式出铁沟及配套的铁沟浇注料。

  第一,传统的出铁沟,高炉放出的铁水直接冲落在铁沟料上,对铁沟造成很大的冲刷破坏:而新型的储铁式出铁沟,铁沟内存有一定量铁水,当出铁时,高炉放出的铁水冲刷在铁沟内的铁水上,保护了铁沟免遭冲刷。第二,传统的出铁沟结构,出完铁后主沟沟底不会留存铁水,完全暴露在空气中,急速冷却再次出铁时又急剧升温,导致主沟急冷急热而加速损坏;而新型的储铁出铁沟,铁沟内存有一定量铁水,使铁沟内的耐火材料所处温度环境相对稳定,避免了急冷急热导致的破坏。

  新型储铁式出铁沟的优点:

  1、使用寿命长,通铁量高:一般使用时间为3-4个月(通铁量为13-17万吨)。而传统的捣打料一般使用5天左右。

  铁沟内存有部分铁水,避免了出铁时从铁口冲出的铁水对沟底落铁点处的直接冲刷,保证主沟在出铁间隙温度不急剧降低,延长了使用寿命。

  2、减少炉前材料消耗。

  传统的出铁沟,每次出铁后都需要清理铁沟,重新铺垫黄沙,覆盖焦粉,而新型的储铁式出铁沟,不用清沟,故不消耗黄沙与焦粉。

  3、减少沟铁损耗量。

  传统的出铁沟,每次出铁后清理铁沟,沟内残存的铁和渣一起清走,造成损失,而新型储铁式出铁沟,不存在沟铁损失。

  4、降低了炉前劳动强度,减少了污染,使炉前更加干净整齐。

  新型储铁式出铁沟,出铁后不用清理,且铁沟3-4个月才需要浇注一次。同时炉前也不存在清理的沟铁和黑渣,使炉前更加干净。

  5、保证生产,提高产量。

  使用储铁式出铁沟和新型铁沟浇注料,减少了铁沟的维修次数与时间,确保了高炉按时出铁,避免了高炉因不能按时出铁而导致的憋风、悬料,保证了高炉生产的稳定顺行。为稳产高产提供了保证。

  6、节约成本,降低费用。

  按一座450m3高炉计算:

  黄沙用量费用:100×12×45=54000元=5.4万元

  出铁沟改造后,每年可节省费用78万元左右。

  --ZhongQi