详细说明
通过对选矿厂工程总图修改设计和原设计比较重新布置,工程的总建筑面积减少,从而降低了工程投资。
1、利用矿浆的自流,减少了砂泵的环节,降低了投资,并根绝地形采用单层单阶配置,做到上下工序的合理衔接,5台磨机集中配置在一个跨间,不仅方便检修和管理而且还保证了矿浆的自流,占原矿浆约70%的浮选尾矿,可以自流进入重选作业一段床个段别的磨矿、拍框均可自流入选。
2、砂泵数量和作业环节的减少,能耗降低,金属流失几率也相应的减少。节能降耗取得了效果。
3、厂址位于地质断层的交汇处,土层比较疏散,对于工业设施是不利的。
4、由于采用台阶式的厂房结构,厂房的稳定性得到了加强,滑动性减弱,缓解了工程地质条件差的矛盾。
另外对总体投资进行分析,开始施工图的设计修改,在规定的时间内提交了主体工程施工图,同时恢复了工程建设。通过中国有色金属工业总公司组织的验收后,锡精矿的综合回收率达到57.21,铜精矿,回收率达到67.81%,处理矿石达到12.1万t,比设计能力10万t超过2.1万吨,选矿锡回收率60%,铜精矿回收率73.29%,选矿单位成本为59.99元/吨。选矿设备单位耗电57.2kw每小时,已发挥较大的经济价格和社会效益。
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