详细说明
根据客户对型煤烘干机的存在问题的反馈,我厂对设备进行了改进,主要是针对下料管。p0
由于烘干机系统改造成卧式喷煤燃烧室,进口温度比原来提高了300~500℃,下料管的使用寿命和更换矛盾尤其突出。为了解决这一问题,我们对下料管作如下改造:
1.将型煤烘干机下料管与高温气流冲击部位用上一块620毫米不锈钢板,材质iCrisNioTi,其余部位用24~40毛米普通钢板(材质A3)。为了保证下料管与物料冲击面不致被矿渣磨蚀,特在下料管内镶上磨机换下的旧高铬衬板,并用磨机衬板螺检固定,结构见图。
2.在砌筑燃烧室拱顶时,在下料管与燃烧室沪顶接触面四周分别砌筑拱,与燃烧室拱顶在结构上分开,距离下料管均为100~150毫米,等下料管安装结束后,把加工好的楔形砖干砌上,并铺上一层湿矿渣。每次维修更换烘干机下料管时,将四周的楔形砖抽出。然后,将下料管从炉内抽出进行维修更换。
3.型煤烘干机下料管最低部与挡火圈(月亮孔)最上部的距离尽量缩短即下料管底部到筒体中心线的距离为600毫米左右。