详细说明
洗煤厂煤泥沉降白药pam絮凝剂对于处理煤泥水,添加适当的量才能有效发挥絮凝作用。用量过多,虽然加快了煤泥的沉淀速度,但易造成浓缩底流浓度过高。一般,浓缩底流浓度在500g/L,即可满足压滤生产;用量过多,浓缩底流浓度有时高达700g/L以上,并且底流中聚丙烯酰胺含虽增加,对底流运输及压滤生产不利:压滤卸煤饼时煤饼不易脱落,增加了人员劳动强度,降低工效;同时也造成了药剂浪费,使生产成本增加。经过多年实践,东曲选煤厂絮凝剂的用量随浓度变化情况见表I。
洗煤厂煤泥沉降白药pam絮凝剂煤泥水浓度
各选煤厂对进人浓缩机的煤泥水浓度有不同工艺要求。为降低煤泥水处理压力,提高洗煤生产能力,应对进人浓缩机的煤泥水浓度进行控制,即控制煤泥水入料浓度在70g/L以下。这样,可使絮凝效果达到较理想状态,加快煤泥沉淀速度。当然,煤泥水浓度越低,越对絮凝作用有利;煤泥水浓度越高,越不利于絮凝,煤泥沉淀速度明显下降,浓缩溢流难以控制,药剂消耗量增加,沉淀的煤泥较疏松,浓缩底流浓度较低,压滤成饼时间长。试验证明,当洗水浓度达到60g/L时,聚丙烯酰胺耗量高达正常情况下的2-3倍,浓缩溢流还常出现超标,浓缩池中煤泥水呈悬浮状态,严重影响洗煤生产。所以,严格控制煤泥水浓度,对絮凝效果起关键作用。
洗煤厂煤泥沉降白药pam絮凝剂煤泥水温度
观察发现,煤泥水的温度变化对絮凝效果也有一定影响。当温度较高时,煤泥絮凝效果较好,沉淀速度较快;温度较低时,絮凝效果较差,煤泥沉淀速度较快。此类现象在夏季与冬季时较明显。每年春节前后,东曲选煤厂煤泥水浓度都有升高趋势,给洗煤生产带来困难。所以,实际生产中,要提高煤泥水的温度非常困难。为保证煤泥水及时得到处理,温度较低时,特别是在冬季,可适当提高聚丙烯酰胺水溶液的浓度。
由于受井下毛煤和地质条件影响,入洗原煤,特别是4#煤中含泥量较大,使煤泥水中含有一部分细泥,并且煤泥水的硬度较低,严重阻碍煤泥的聚凝沉降。仅凭聚丙烯酰胺作用,难以达到煤泥快速沉降目的。选煤厂采用添加氯化铝的方法以配合使用。其用量为每人洗1t煤消耗0.1-0.12kg氯化铝,与聚丙烯酰胺水溶液分开添加,在添加前用清水稀释,得了明显效果,基本上消除了细泥及煤泥水硬度影响。