详细说明
根据多年的生产实践经验证明,烟气量产生的大小与厂家的技术和管理关系很大。
生产技术稳定、管理先进的企业,产品质量高,消耗低,除尘效果好,排放达标。
技术管理差的企业,产品质量差,消耗高,污染严重。
在生产过程中,除设备结构影响外,生产操作技术的控制直接影响电炉烟气量的大小。
目前研究回收一吨电炉烟气粉尘价值的人多,要解决电炉应用厂家的经济技术问题,彻底治理烟气,提高经济社会效率,其措施是:
(1) 减少烟气量,提高生产操作技术水平。
操作技术不当是造成烟气量增大的主要原因。
大多厂家存在的问题是电炉结构参数不匹配,高电压、高产量、超负荷错误用电造成了严重刺火,配比不严格,冶炼方法不当造成严重的刺火。
电炉炼钢应该是在埋弧状态下连续进行的。
操作中要做到闭弧操作,适时加料和捣炉,调整炉料电阻和电流电压的比值。
闭弧操作的优点是:炉内料层结构能形成一个完整的体系,炉料依次下沉;弧光不外露,保持高炉温;电极消耗平衡稳定,避免发生电极折断;料面温度较低,提高电炉设备的利用率;粉尘量较少,可使电炉操作有一个较好的环境。
无论电炉容量大小,都能做到闭弧操作,这是减少烟气量,降低消耗,解决操作和烟尘净化之间恶性循环的重要措施。
(2) 烟气净化设备的选择。
熔炼一吨钢约产生2000-2600立方米的烟气,经炉口燃烧后混入大量冷空气,必须对烟气进行二次燃烧降温和预除尘等一系列处理。
预除尘器采用二级旋风除尘器;风机功率根据实际选用;除尘器采用非标布袋除尘器,设备根据实际情况,大多采用非标准件。
(3) 净化原理。
采用火花捕集装置进行充分燃烧,将未燃尽带有火花的炭粒收集下来,消除了火花烧坏滤袋的可能性,在旋风除尘器中将一些粗大颗粒分离出来,减少粉尘量;通过热交换器进行降温,降低粉尘粘度,然后用风机送入袋式除尘器,烟尘在布袋内过滤,滤后的纯净气体排空。
回收后的烟尘可以重新团球,加以利用。