时间:2018-01-06 10:23
我们拥有长期从事油罐清洗工作的从业人员,他们在长期的油 罐清洗过程中积累了丰富的从业经验,并经过培训取得了作业许可证。同时,公司拥有清洗油罐所必备的设备,且符合防爆要求,有能力高质量完成各类储油设 备的清洗任务。我们有信心按照客户的要求和标准,以严格的组织机构和操作规程组织好每一次作业,并承诺以严格的安全管理措施,安全技术措施,文明作业措施,清洗质量保证措施和严谨的工作作风,为客户提供更好的服务。沥青是一种成分较为复杂的有机化合物,具有较高的粘度,2000~3000gmol占到焦油总量的70%以上,其中大部分用于生产固体沥青产品,其生产工艺如下。从二段蒸发器底部采出的液体中温沥青,依次进入三个改质沥青反应釜加温聚合后,形成改质沥青,通过反应釜底部采出管采出,经改质沥青汽化器冷却后,进入改质沥青中间槽,通过液下泵将其从中间槽倒入液体沥青高置槽,最后通过三至五个的高置槽依次满流(让液体沥青在高置槽内进一步降温),从高置槽底部排出,进入沥青的冷却成型装置,形成条状的固体改质沥青产品,最后装车外发。
改质沥青两套系统前两个反应釜的进料方式不变,3#、6#反应釜的进料方式改为从底部进料,从中上部新开出口出料,改造后的反应釜工艺流程见图。这样反应釜内的沥青流动方式改为由下向上,同结焦物的重力方向相反,能大大延缓反应釜内结焦物的沉降速度;同时取消了 #、#反应釜的门形管,减少了沥青的输送距离及漏点,降低了管道堵塞几率。为了防止在反应釜顶部出现液体沥青不流动的情况,在沥青出口(反应釜内)设置具有分支结构的满流管,出口管道增加放散装置,因此,改造后的出口装置也具有稳定反应釜液面、消除出口管道虹吸的良好效果。在反应釜的中下部(距离釜底 )200~300mm新开一个进料口,作为备用的进口 (或出DN100口),防止在生产后期,结焦物过多,堵塞底部入口,无法正常生产。备用的入口也可以作为反应釜放料的出口,当反应釜底部出口被堵塞放不出釜内的沥青时,可以用备用入口放出釜内的沥青,不会造成釜内被沥青堵塞。
3.2 生产设备改进
3.2.1 高置槽中的满流管改造
对高置槽的满流管进行了改造,在满流主管根部增加多根满流支管(考虑到维修成本,三根)。支管均匀分布在主管周围,这样可以让槽内各个方向的物料经支管进入主管,然后进入下一个贮槽。所以增加了各方向物料的热量交换,保证了槽底热量分布均匀,最终杜绝了“死区”的生成。为了防止满流管产生虹吸现象,须在满流管上安装放散管。采用这种满流管,具有这些优点:
(1)该装置结构简单、制作安装方便、运行稳定,大大降低高置槽底部形成“死区”的几率。
(2)由于高置槽底部“死区”的减少,可明显降低高置槽清槽的频率,减少蒸汽和劳务使用量,节约生产成本。
(3)由于该装置能稳定生产,则无形中增加了固液体冷却成型设备经过改进后,改善液体的分布质量,减少液体堵塞筛网的几率,增加筛网的操作弹性,避免因筛网堵塞造成系统生产的中断。
3.2.2 冷却成型设备的改进
根据管道大小、管道距离筛网的高度以及管道物料的流动状态,确定物料在筛网中央区域形成大输送量的范围,在这个范围不开孔。物料落在这个范围后,受到阻碍,下落的垂直速度转化为水平速度,向筛网四周流动。
然后以筛网的几何中心为圆点,在筛网的水平面画圆,将筛网分成若干区域。随着区域距离筛网几何中心越远,筛网上物料输送量逐渐变小,依照这一规律,在这些区域内开直径逐渐变小的孔,改善液体在筛网上的分布质量。清扫工作,特别是管式炉和一、二段蒸发器底部沉积物;在切换中温沥青前适当延长循环时间。
(4)改质沥青反应釜容易抽空,造成过油不畅。由于改质沥青在生产过程中经过再加温,将轻沸点组分蒸发掉,因此高碳成分增加,降低了沥青的流动性;另外液体沥青同蒸汽吹扫管道后残余的冷凝水接触后,会产生大量的泡沫,冷后脆性大,这部分沥青沉积在釜底,阻碍沥青的流动,且液体沥青中含有很多固体杂质,这些杂质在流动过程中极易在釜底考克处卡住,阻碍流动。反应釜内结焦物堵塞釜底出口的原因还包括:反应釜的物料是从上部进入,在底部流出,沥青液流的方向同重力方向一致。反应釜的结焦物增多时,在重力的作用下,结焦物随着沥青的液流加速沉降至反应釜底部。在釜底沉降到一定厚度之后,结焦物涌向底部的出口,逐渐堵塞出口,